您现在正在浏览:首页 > 职教文章 > 职教论文 > 一种轴类零件的自动化加工新方法

一种轴类零件的自动化加工新方法

日期: 2014/8/3 浏览: 2 来源: 学海网收集整理 作者: 重庆五一高级技工学校 方伟

摘要:随着市场经济环境的改变,机械加工行业的萎缩,以及人口红利的逐渐消失,用工成本的增加,都在加重企业的负担。故如何帮助中小加工企业渡过寒冬成为各级政府部门所面临的问题,而新技术、新工艺的运用正是解决当前问题的一条捷径。使用自动化加工机械后,既能满足加工的需要,又能提高加工效率,降低工人劳动强度,降低用工成本,节能减排,是加工机械发展的一个重要方向。
   关键词:提高生产效率、降低劳动强度、降低用工成本、节能减排。
  
   1、 前言
   手动仪表车床主要用于小尺寸、形状简单、大批量零件的车削加工,其优点是它使用弹簧夹头和锁套锁紧装置,装夹速度快、效率高。顶针式限位装置,快速手板式操作,电机直接带动主轴运转,定位控制车削,对单一固定种类的工件与外型进行连续加工,可比普通车床提高工效10倍以上,特别适用于大批量、小尺寸零件的加工。在摩托车行业,仪表行业,标件行业大量使用,以其投资小,操作简单,加工效率高的特点,在机械加工领域占有极大比重。但仪表车床加工精度取决于操作者的技能-----除刀具、材料、机床因素外,操作者技能的稳定性对定位和进给速度的控制。都直接影响到零件的加工尺寸与表面精度。由于这些人为因素对零件质量影响较大,使加工零件精度分散性比较大,产品质量稳定性差,不能满足现代生产需要。如对仪表车床加以改造,不但可以保证加工精度,稳定加工质量,提高生产效率,而且可以降低工人的劳动强度和对工人的技能水平要求。
   手动仪表车床的改造目前主要有以下三种方式:1)采用简易数控系统对车床进行改造。2)采用液压技术对车床进行改造。3)采用气动技术对车床进行改造。
   简易数控系统对车床的改造:是采用经济型数控系统控制进给,在进给方向采用滚轴丝杆传动,用步进电机或伺服电机提供动力。这样的改造改动大,经济成本高。改造后可解决形状复杂、精密、小批量及多变零件的加工。但响应速度较慢,生产效率较低。对于大批量零件的加工,车床的运动可能常年都是重复该动作,这样的改造就失去了仪表车床加工的优势。
   采用液压技术对车床进行改造:这种改造是将车床的进给采用液压来实现,控制系统采用PLC,它具有低成本、高效率的优点。液压车床的优点有在同等体积下液压装置能比电气产生更大的动力,液压装置工作比较平稳,易于对液体压力、流量或运动方向进行调节或控制,易于实现过载保护,液压元件实现了标准化、系列化和通用化,实现直线运动比机械传动简单。但液压元件制造精度要求高,装配比较困难,维护比较严格。实现定比传动困难,受温度影响大,由于油的粘度随温度的改变而改变,故不宜在高温或低温的环境下工作。由于采用油管传输压力油,压力损失较大,不宜于远距离输送动力。油液混入空气易影响工作性能,如果油液中混入空气后,容易引起爬行、震动和噪声。油液容易污染,污染后会影响系统工作的可靠性,发生故障不易检查和排除。
   采用气动技术对车床进行改造:气动就是以压缩空气为动力源,带动机械完成伸缩或旋转动作。利用空气具有压缩性的特点,吸入空气压缩储存,空气便像弹簧一样具有了弹力,然后利用控制元件(电磁阀)控制其方向,带动执行元件的伸缩和旋转。由于气体的粘性比液体要小,所以说流动速度也快,便于实现集中供气和远距离传输。
   使用气动技术有以下优点:
   1) 气动装置结构简单、轻便、安装维护简单。压力等级低,使用安全。
   2) 输出力以及工作速度的调节非常容易,气缸的动作速度一般为50-500mm/s,比液压和电气方式的动作快。
   3) 可靠性高,使用寿命长。电器元件的有效动作次数约为百万次。
   4) 利用空气的压缩性,可储存能量,实现集中供气。可短时间释放能量,以获得间歇运动中的高速相应。可实现缓冲。对冲击负载和过负载有较强的适应能力。在一定条件下,可使气动装置有自保持能力。
   5) 由于空气流动损失小,压缩空气可集中供应,远距离输送,增加储存压缩空气容积可稳定气源压力。
   综合以上各种改造技术的优缺点,我们决定采用气动技术加简易逻辑控制器对手动仪表车床进行改造,用气动技术对机床进给进行控制,采用简易逻辑控制器进行逻辑控制。
   2、 机械进给部分改造
   一般手动仪表车床靠人工快速手板操作进刀,这样操作起来较方便,但工人操作的熟练程度,工作时间长短等人为因素都将影响工件的加工质量和表面精度。如果加工余量较大时,将相应增加工人的劳动强度。所以我们在X、Z两个进给的方向上面安装了气缸,用气缸来推动托板。使其具有的高速高效、清洁安全、低成本、易维护的优点。(机床示意图如图一所示)。
  
   图一、机床示意图
   由于无论是在X、Z轴方向的气缸,还是用于推进挡块的气缸都要求能够伸缩并保持,所以我们选用的电磁阀为单电控二位五通阀,该电磁阀采用弹簧复位,即得电使缸杆伸出,失电使缸杆缩回。在X、Z轴方向气缸的进气和排气我们都增加了手动调节阀,方便调节X、Z方向的伸出和缩回速度。由于气缸的动作速度易受负载的变化而变化,在低速运动时由于摩擦力占推力的比例较大,气缸的低速稳定性较差。故我们采用气油结合的方式,增加了可调油压阻尼器来改善进给速度。这样既保证了气动传动的快速性,又改善了气动传动的低速性能,满足了切削要求。(气动原理如图二所示)
  
   图二、气动原理图
   3、 程序控制系统改造
   为增加机床的通用性和可靠性,我们采用了信捷XP2-18RT一体机,它集PLC和HMI(文本显示器)功能于一体,含10点光耦隔离开关量输入,8点晶体管继电器混合输出,LCD192×64像素显示屏,功能键多达26个。PLC图如下:
  
   由于控制回路采用了PLC,故外围部件数量减少,便于维护。控制电路图如下:
  
   在车床使用时,为了方便操作者快速直观的操作机床,我们设置了如下画面:
   1)原始画面(如下图):简化操作,控制过程流程与功能实现)
  
   原始画面是在一开机时出现的画面,它让你选择你要操作的方式。无论在其他任何画面位置,想要回到原始画面都可以按面板右侧的红色【ESC】键。
   2)手动画面(如下图):
  
   手动画面是为机床提供每个汽缸或主轴电机的单独操作,PLC的每一个输出口都对应一个按键,在屏幕下方的面板上,当点击任何按钮,该输出口对应的电机或气缸就动作,且画面上有监控。比如你点击F1键,那么主轴电机旋转,如果再次点击F1按键则主轴电机停止转动;再如你点击F2,那么该气缸就会前进,一直到挡块为止,并不会中间停顿,或到挡块后回来, 再次点击F2键那么该气缸就会退回到原始位置。此画面是为了方便操作者安装和调整刀具。
   3)自动画面(如下图)
  
   自动画面是一个监视画面,在加工可以直接按开关板上面的启动按钮进行产品自动加工,在加工完成一个工件后,再换上下一个工件,再次按启动按钮再次加工。在画面中,屏幕上方有产量计算器方便操作者计件。
   4)编程画面
  
   •••
   编程画面是为操作者提供一个直观的编辑画面,我们在此设定了20步编程画面,基本能够满足一个工件2-3道工序的加工,点击即可进入并编写每一个汽缸和电机的动作。
  
   4、 结束语
   此种加工自动化方式的实现,投入不大,但改造的效果明显。经过改造后,机床的自动化程度得到大幅提高,工人只需要将刀具调好,机床就可以整天自动完成对工件的加工,在振动盘的工件即将加工完成时加工工件即可,比手板操作大大降低了工人的劳动强度。该机床改造后,约4秒即可完成工件的加工,效率是传统产业工人的3倍以上。振动盘的使用,以及自动夹具的配合使工件的加工精度能够完全达到生产要求。

返回顶部