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论HPF氨法脱硫工艺

日期: 2010-2-5 13:55:53 浏览: 6 来源: 学海网收集整理 作者: 佚名

摘要: 介绍了焦炉煤气氨法HPF脱硫工艺,并结合本车间情况阐述在生产程中还存在的问题。
   关键词:HPF氨法脱硫 脱硫效率
   一、工艺流程
   我车间选用了以氨为碱源的HPF氨法脱硫工艺。 焦炉煤气经预冷塔冷却到27~30℃后进入两台并联的脱硫塔,脱硫液与煤气逆流接触脱除硫化氢,塔后煤气送硫铵工段。两台脱硫塔各自有再生系统,脱硫富液从脱硫塔底流出进入反应槽,再由脱硫液循环泵抽送至再生塔。压缩空气从再生塔底部送入。再生后的脱硫液经液位调节器返回脱硫塔顶循环喷洒。再生塔顶扩大部分的硫泡沫自流入硫泡沫槽,再由泡沫泵送入熔硫釜熔融,分离出的硫磺经冷却装袋作产品外销,清液流入废液槽,用槽车送往备煤车间。
   二、本车间生产经验
   ①,煤气及脱硫液的温度控制。当脱硫液温度较高时,脱硫效率会随液面上氨气分压的增加而下降。我厂的实践表明,脱硫液温度每升高2~3℃ ,脱硫效率约下降 4﹪~5﹪。但脱硫液的温度过低会影响再生效果。因此煤气温度应保持在27~30℃,脱硫液温度控制在30~35℃ 。当煤气温度>30℃ 后,即使增加1℃,对塔后煤气中H2S含量的影响也很大,脱硫效率会明显下降。为此,我们首先加强了煤气的初冷器操作。使横管初冷后煤气温度保持在20~23℃ ,另外加强了预冷塔的操作, 用低温水冷却喷洒液,将喷洒液温度控制在27℃以下。
   ②,脱硫液和煤气的含氨量。氨法脱硫过程的实质就是酸碱中和反应。因此: 脱硫液中的游离氨含量直接影响脱硫效率。由于脱硫液中的氨靠煤气供给,故煤气的含氨量就直接影响煤气的脱硫效率。我们将蒸氨工序的氨汽直接通入预冷塔: 有效地提高了煤气的含氨量。
   ③,液气比对脱硫效率的影响。增加液气比可使传质面迅速更新,同时可降低脱硫液中的H2S分压差,即可提高气液两相间的H2S分压差,有利于提高吸收推动力和脱硫效率的提高。但液气比不宜过大,否则: 脱硫效率的增加也不明显,还会增加脱硫液泵的动力消耗。我车间一回收的煤气处理量约为10 万m3/h,因脱硫塔为并联操作,每个塔的脱硫液循环量控制在1500m3/h左右。
   ④, 煤气中杂质对脱硫效率的影响。煤气中的焦油和萘等杂质不仅容易堵塔,增大系统阻力,而且对脱硫效率也有较大影响。在氨法HPF脱硫工艺中要求煤气中的焦油含量≤50mg/m3,萘含量≤0.5g/m3。为此: 我们采取了以下措施:
   1﹥ 控制初冷塔后煤气温度。我们将横管初冷器后的煤气温度严格控制在20~23℃。在此条件下,我们就可以把绝大多数的焦油和萘冷却下来。
   2﹥ 保证电捕焦油器的正常运行。因电捕焦油器在4~5万伏的高压下操作,煤气中的大部分焦油在此被捕集下来,为降低煤气中焦油含量: 就必须保证电捕焦油器的正常运行。
   3﹥ 加强预冷塔操作。用低温水把预冷塔塔顶喷洒用的剩余氨水冷却到27℃以下,可使出塔煤气温度降低到27~30℃,进一步降低了煤气中的焦油和萘含量,以满足脱硫工艺的要求。
   经几年的生产实践,脱硫效率基本上达到了设计要求,煤气含硫量达到了轧制板材的要求。
   三、存在问题
   ①,熔硫工作环境差。熔硫釜在高温、高压下作业,操作环境差,对工人的健康也有较大危害,同时工人的劳动强度也较大。
   ②,生产成本高。熔硫釜在熔硫的过程中,要消耗大量的蒸汽,成本较大,而硫磺的市场价值有比较低。
   ③,设备易堵塞。在输送硫泡沫的过程中,泡沫泵易被泡沫堵塞;而在熔硫过程中,清液管也易被清液中携带的硫磺堵塞。
   ④,清液难回收利用。按原先设计工艺,熔硫后的清液经过板式换热器冷却后回反应槽中重新循环利用,但是由于清液中副产盐类的含量较大,会对脱硫液产生较大的危害,降低脱硫效率,后来只能用槽车送往备煤车间。

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