CD6140A车床电气控制系统的PLC改造
CD6140A车床电气控制系统的PLC改造
摘 要:介绍了三菱FX1N系列PLC在CD6140A车床控制系统改造中的应用,阐述了具体的改造方法。通过实践证明,通过PLC取代传统的继电-接触器控制,可以大大提高普通车床的可靠性和控制效率。
关键词:CD6140A车床;PLC;改造
CD6140A车床是大连机床厂生产的一种普通车床,目前在许多中小型企业和院校中广泛使用。传统的机床控制系统基本采用继电接触器控制方式,虽然价格低廉、控制方式直观、易掌握,但存在系统接线复杂、故障诊断与排除困难、可靠性差、逻辑功能不能灵活改变等缺陷。可编程控制器(PLC)是以微处理器为核心,综合计算机技术、自动控制技术和通讯技术发展起来的一种工业自动控制装置,具有抗干扰能力强、可靠性高、通用性强、维护方便等特点,目前已经成为现代工业控制的三大支柱之一。本文以CD6140A普通车床为例,详细介绍了电气控制系统的PLC改造方法和步骤。
一、CD6140A车床的主要结构和运动情况
CD6140A车床属中小型车床,主要用于车削零件的外圆、内孔和端面,还可通过尾架进行钻孔、铰孔和拉细槽。在床身上最大工件回转直径为400mm,刀架上最大工件回转直径为220mm,最大工件长度为1000mm。其结构主要由床身、主轴变速箱、进给箱、溜板箱、尾架等部分组成。
车床的主运动为工件的旋转运动,由主轴通过卡盘带动工件旋转,车削加工时,应根据加工工件、刀具种类、工件尺寸和工艺要求等选择不同的车削速度,不要求反转;车床的进给运动是溜板带动刀架的横向或纵向运动,为提高工作效率,减轻劳动强度,车床的溜板箱还能快速移动。
二、CD6140A车床电气控制要求
CD6140A车床由三台三相异步电动机拖动,即主轴电动机M1、快速电动机M2和水泵电动机M3,对各电动机的具体要求是:
1.主轴电动机M1 7.5KW,采用直接起动,单向旋转,连续运行;
2.快速电动机M2 275W,单向点动,短时运行;
3.水泵电动机M3 150W,用于车削加工时提供冷却液,采用直接起动,单向旋转,连续运行。
三、CD6140A车床电气控制电路分析
CD6140A车床电气原理图如图1所示,控制电路电源由控制变压器TC供给控制电路交流电压100V,照明电路交流电压24V。FU4为照明电路短路保护用熔断器,照明灯HL1由开关SA直接控制,FU6为控制电路短路保护用熔断器。
1.主轴电动机M1的控制
按下起动按钮SB3,接触器KM1吸合并自锁 ,主轴电动机M1运行;按下停止按钮SB4 ,接触器KM1释放 ,主轴电动机M1停止。
2.快速电动机M2的控制
快速电动机M2的运行由接触器KM2控制,按钮SB1实现点动控制。
3.水泵电动机M3的控制
水泵电动机M3的运行由接触器KM3控制,按钮SB2控制,电动机M3必须在电动机M1运行后才能起动。
4.行程开关SQ1~SQ3分别是皮带罩开关、电柜开门断电开关和卡盘保护开关,热继电器FR1和FR3是实现主轴电动机和水泵电动机的过载保护。
图1 CD6140A车床电气原理图
四、车床的PLC改造
在利用PLC实现改造时,为节省I/O点数,主轴电动机的热继电器FR1和水泵电动机FR3的常闭触点串联接入PLC,共用一个输入点,各指示灯直接由相应的交流接触器常开点控制,不单独占用输出点。PLC选用仓库中现有的FX1N型号。
1、I/O元件地址分配
表1 I/O元件地址分配表
2、外部接线图
PLC控制系统外部接线图如图2所示:
图2 PLC外部接线图
3、程序设计
根据控制要求,设计的梯形图如图3所示:
图3 梯形图
4、调试运行
调试过程中,遇到了以下一些问题:
现象:PLC输入无反应 原因:COM端的端子排少接一根短接线
现象:PLC有输入,无输出 原因:硬件连线上接相关按钮和开关的常开点
现象:线圈KM1无任何反应 原因:线圈一端掉线
现象:触头无法动作,指示灯亮 原因:将指示灯和线圈分别置于不同的电源回路中,用线圈的辅助常开触头控制指示灯的得失电。
运行后,正常现象为:通电后,主轴电机能正常启动,且能连续运行,指示灯亮;冷却泵能在此前提条件下,正常导通,指示灯亮;快速进给电机能点动,且指示灯能正常亮;遇到急停情况,电机能迅速停车;各行程保护开关,开关门断电开关能起到保护作用。
五、结束语
通过实践证明,利用PLC对传统控制系统改造后,实现了器件的“软连接”,不仅简化了控制线路,缩小了控制装置的体积,而且提高了控制系统的可靠性和抗干扰能力,降低了故障率和维护工作量,提高了控制效率。
参考文献:
[1]许寥等.电气控制与PLC应用(第四版).北京:机械工业出版社.2009.
[2]CD6140A车床使用说明书.大连机床集团有限责任公司
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