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环评中的污染治理对策分析-以磺酰胺为例

日期: 2010/5/23 浏览: 108 来源: 学海网收集整理 作者: 佚名

环境评价中的清洁生产与污染控制对策分析

-以某化工厂磺酰胺生产为例

摘要:在建设项目环境影响评价中,工程分析是一个很重要的环节。以某精细化工厂生产100t/a磺酰胺产品为例,通过环境评价中的工程分析,找出生产工艺中存在的问题,提出污染控制对策,为企业生产中控制污染物排放量,减轻末端治理的难度和降低生产成本提供工艺改进需要努力的方向。

1 前言

在建设项目环境影响评价中,工程分析是一个很重要的环节。以某精细化工厂生产100t/a磺酰胺产品为例,通过环境评价中的工程分析,找出生产工艺中存在的问题,提出污染控制对策,为企业生产中控制污染物排放量,减轻末端治理的难度和降低生产成本提供工艺改进需要努力的方向。

2 原辅材料消耗

磺酰胺生产过程中的实际消耗原料如表1所示。

表1 原料消耗表

3 工程分析

3.1 氯磺化反应

主反应

分子量 191.00 116.53 289.51 18.02

投入(t/a) 104.8 586.7 0 0

反应(t/a) 82.5 50.3 125.0 7.8

剩余/产出(t/a) 22.3 536.4 125.0 7.8

本步理论单耗(t/a)0.6597 0.4024

本步实际单耗(t/a)0.8384 4.6936

过量倍数 1.271 11.664

反应结束后加H2O 952t/a,过量HSO3Cl发生水解副反应。

副反应 HSO3Cl + H2O → H2SO4 + HCl

投入(t/a) 536.4 959.8

反应 (t/a) 536.4 82.9 451.2 168.1

剩余/产出(t/a) 0 867.9 451.2 168.1

水解结束后,过滤,再加476(t/a)水洗涤,所有无机酸、水及绝大部分未反应有机物(按全部计算)、少量有机产物进入废水中,合计废水量1995.1t/a。

废水组成:COD 23000mg/l、H2SO4 22.6%、HCl 8.4%,为强酸性废水。

3.2 氨化反应

分子量 289.51 51.10 287.12 53.49

投入(t/a) 125 104.76(100%)

反应(t/a) 118.8 20.97 117.82 21.95

剩余/产出 6.20 83.79 117.82 21.95

理论单耗 0.1780(按100%计)

实际单耗 0.8892(按100%计)

过量倍数 5. 0倍

多余83.79t/a NH3(相当于20%氨水418.95t/a),要用蒸氨的办法蒸出,耗费能量,不然酸化时浪费酸,且对下一步反应也不利。

水质水量分析:………………

3.3 酸化反应

分子量 287.12 36.46 270.09 53.49

投入 117.82 50.93(110%)

反应 108.53 13.80

剩余/产出 9.29 37.15 102.09 20.22

理论单耗 0.1350

实际单耗 0.4989

相当于理论量的 3.70倍

水质水量分析

a、粗结晶离心抽滤母液590.7t/a,HCl 29.04t/a(4.9%),CODcr 29600mg/l,NH4Cl 55t/a(9.4%)。

b、若减少投料比至理论值的1.5,可减少HCl投量为30.6t/a(100%),相当于31%盐酸为98.8t/a。抽滤母液的酸性基本上消除,与上步反应剩余的NH3中和生成NH4Cl。

4 清洁生产方案分析

4.1 氯磺化工序

1、母液和洗涤水应分开,洗涤水污染物浓度低,比较好处理。高浓废水和低浓度废水分流。

2、母液1518.9t/a,强酸性、H2SO4 29.7%、HCl 11.07%、COD 30600mg/l、酸度40.77%。

3、母液不外排,蒸发回收HCl制成25%盐酸,回收率95%,可回收HCl 160t/a,得25%盐酸638t/a。

4、若调整配料比,减少HSO3Cl投料量,调整为86.3t/a(理论量的两倍)。则可减少HSO3Cl用量500.4t/a(削减85.3%),这时,母液量1018.6(t/a)。

组成:COD 45600mg/l、H2SO4 2.97(30.28%)、HCl 1.12%(11.38t)。

减少:H2SO4生成420.92t,削减93.3%

HCl生成156.72t,削减93.3%

母液的处理难度和成本大大降低。

5、若苯甲酸不过量,减少投入20t/a,则基本用完,只余下2.3t/a,母液COD可下降至4700mg/l。

4.2 氨化反应工序

a、设蒸出NH380t/a(回收率95%),用水冲泵抽出成废水。若废水NH3浓度为1%(即10000mg/l),产生废水量为8000t/a,若进行回收,制成20%的NH3-H2O,得400t/a氨水。

b、若调整投料比

NH3投料为理论值2倍,即37.78t/a,减少66.98t/a 100%NH3的消耗。减少投料量64%。

反应剩余的NH3减少为16.85t/a,减少80%余NH3,设蒸出15t/anh3(回收90%),生成10000mg/l含NH3废水约为1500t/a,废水发生量减少81%;制成20%NH3-H2O得75t/a,蒸NH3釜液中NH3浓度为1.65t/a,减少60%。

4.3 酸化反应工序

a、粗结晶离心抽滤母液590.7t/a,HCl 29.04t/a(4.9%),CODcr 29600mg/l,NH4Cl 55t/a(9.4%)。

b、若减少投料比至理论值的1.5,可减少HCl投量为30.6t/a(100%),相当于31%盐酸为98.8t/a。抽滤母液的酸性基本上消除,与上步反应剩余的NH3中和生成NH4Cl。

5 污染控制对策分析

综上所述,该产品产量不大,化学反应步骤不多,但是污染却相当大,主要是物料消耗大,1386.7t/a,总单耗为13.867t/t产品。每步反应的物料配比不合理。无HSO3Cl、NH3和HCl等物料使用过量大多,副产的H2SO4、HCl和剩余NH3较多,使废气、废水排放量大,且COD、无机盐高,酸性强,处理难度大。费用高,企业较难承受。

该项目污染控制的基本方向是:

(1)积极推行清洁生产,进行工艺改革,减少物料单耗,不仅可降低生产成本,还可大幅度降低污染物排放,降低污染防治难度和末端治理费用。

(2)进行物料回收,综合利用,如HCl、NH3和NH4Cl的回收利用。H2SO4也应用回收利用,但难度较大。

(3)末端治理,只有做好(1)、(2)步,第(3)步才比较现实。

只强调末治理,不推行清洁生产。则现有状态,治理困难较大,也不合理。


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