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烯烃裂解气压缩机组故障分析及处理

日期: 2010/8/5 浏览: 137 来源: 学海网收集整理 作者: 佚名

烯烃裂解气压缩机组故障分析及处理

一、概述:

该汽轮机在2003年6月24日中午12:20转速从6500转突跌至5000转左右,二段抽汽压力低报,工艺几经努力始终提不起转速。最终停机检修。

二、故障分析:

1, 首先我们来分析一张转速时间图,请看图1。从10:18至12:15这一段时间内,转速尚能维持在6500转左右,离正常转速7050转约差550转,随后的半小时内,转速在1400转的大范围内波动。图2为放大后的图谱,相应时间段为12:19-12:31。紧接着转速降为5000转左右,在下午1:10至3:00这一段时间内工艺进行了数次调试未果,最终停机。开始我们怀疑抽汽调节阀的油路有问题,后经工艺证实调节阀的阀杆可以全开全关。故排除这一因素。

图1

图2

图3

2, 由抽汽阀所注入Ⅱ段机壳内的流量来看,其阀的开启程度是在逐渐减小的,从DCS显示的数据来看(见表1),在12:20-12:47这段时间内汽轮机Ⅰ段进汽流量逐渐从48.908T/h增加至80T/h左右,Ⅱ段进口流量却相应减少。从47.669T/h减少为28.188T/h。对于这一现象的理解,现阐述如下:由于Ⅰ段出口压力从4.234Mpa下降至3.368Mpa,我们可以推断Ⅱ段机壳内的气体压力也同样呈下降趋势,这时做功的能力将同样降低,导致整个转子的转速变慢,同时会出现如下几个现象(1)由于Ⅰ段出口压力的降低,进入Ⅱ段的压力将同样随之下降,导致Ⅱ段做功能力削弱,需求的汽体流量变小,所以数据显示Ⅱ段进口流量呈下降趋势,(2)由控制转速的调节机构指令Ⅰ段注汽调节阀加大阀的开启程度,迫使提高转速。(3)转速变慢的同时,汽轮机做功的能力相对降低,也即压缩机的负荷随之降低,转速提起来后,负荷又相对增加;负荷一增加,转速又随之下降。如此往复,引起转速的波动。参见图1-3。除以上3点外,还可以演绎其它一些变化:当转速增至某一高点时,调节控制阀的开启程度势必下降。从12:47-12:49之间的流量数据来看,Ⅰ段进口流量从80T/h下降至约29.389T/h.(此时Ⅱ段腔内的流量只有14T/h)这种剧烈的变化,导致Ⅱ段腔内的压力大为降低。有一个明显的数据,Ⅱ段轮室压力有一个明显的数据变化,即从2.4Mpa降为0.2Mpa,这种剧烈的压力变化导致横梁受力不均,使本来已错位的T形勾,进入横梁底部长方槽,导致其阀位降至低点。故流量显示至最低点0.277T/h参见表1。注意这时阀位没有全部关死。当横梁腔内的汽体压力和阀腔内的汽体压力再次平衡后,控制系统又促使横梁拉杆上移,T形勾槽靠侧面与横梁的的磨擦力再次提起,这一点从我们检查横梁的位置时可以看出。当时检查已发现T形勾落入凹槽,但横梁拉杆尚可提起。但由于横梁高度已降低,所以在随后的一段时间内(13:15-15:00)流量又有一次反复,但Ⅱ段进汽量提到20T/h(14:55,此时Ⅰ段进汽量达到76.534T/h)再也提不起来与原有的46T/h(11:50)相差甚远。是故,转速始终提不起来,导致停机。

3, 下面我们再来看以下几张图。图3,4,6,7是同一时刻汽轮机两径向轴瓦的波形频谱图;图4与图5,图8与图7分别是两轴瓦同一探头相隔不到一分钟所采集的两张谱图,为便于对比,故一并纳入下列几张图谱之内。谱图显示了以下几个特点:

(1)存在一个明显的特征频率0.6倍频,这一特征频率是我们在实际工作中从来没有遇到过的,在任何资料上也从来没有见到过的。但可以排除轴瓦油膜振荡这一因素。

(2)从图4与图5,图8与图7来看,轴瓦的油膜极不稳定,波动量很大。

(3)从所有的谱图来看,油膜存在大量非线性成份,且极不稳定,变化很快。

(4)波形图同样也极不稳定。

图2

图4

图5

图6

图7

图8

(5)从振动趋势图9来看,透平在转速波动最剧烈的时间内,也随着一起波动,但随后又趋于平稳;而且油膜成份的变化极快应跟汽路有关。故可排除轴瓦存在问题。

(6)从轴心轨迹图看,轴心轨迹变动幅度小,图形稳定。

图9

图10

图11

基于以上6点,我们认为该机组转速的突降跟汽轮机转子系统没有关系,问题应该出在调节阀部位。

另外提供压缩机的一部分数据,从图12-13来看,压缩机振动变化同汽轮机相似,应理解为同一原因造成。这一段时间约约有十分钟,从振动值来看,振动值不足50微米。如果认为这一现象是喘震,那未免有点偏颇。喘震的实质是压缩机出口管网的压力高于压缩机内内的压力,导致倒流所致,引起机组剧烈振动并伴随低沉的吼声。这种振动对压缩机是极为有害的。下面分析几点:(1)在实际机组的运行中,压缩机转速处并没有处在起停机阶段,还保持在5000转以上,根据烯烃101J试车的经验,在压缩机转速提不起来时,压缩机的压力升不起来,但没有出现喘震这一现象来讲,此机组同样也不会发生喘震;(2)现场没有发生明显的低吼声;(3)压缩机瞬间振动值不符合强喘时的振动值,即使是喘震也不至于把提升杆的T形勾震脱。压缩机随转速波动的结果,主要的还是对机体内压力的影响,其直接结果是导致轴位移发生剧烈的变化参见图14-16。

图12

图13

图14:汽轮机轴位移

图15:低压缸轴位移

图16:高压缸轴位移

三、故障处理

我们打开了调节阀北侧的端盖,工艺配合将调节阀内的横梁上升下降数次。一开始未曾发现有何异象,后来发现横梁可以撬动,且上升余地很大,约在30-40mm之间。随之我们顺藤摸瓜,最终发现提升横梁的两根拉杆与固定其上的定位块间销子断裂,致使提升杆转动90°,导致提升杆底部扁平T形勾未勾住横梁,不能使提升杆提起,最终导致抽汽阀失效,转速升不起来。至于销子的断裂,我们是这么认为的:根据断裂面歪向一侧明显,断口色泽晶亮,显然是承受过很大的剪切力,极有可能是在首次安装时扭断的。

四、总结

以上是我们的一些浅见,还望各位同仁批评指教。通过对这一次故障处理,使我们又一次积累了宝贵的经验,为我们在线监测、故障诊断充实了新的内容。在此我们同时感谢石化公司机动处、石化厂机动科及其它相关单位给予的帮助。

2003-6-25


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